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歷史雜誌

依專輯名稱關鍵字搜尋或依年份搜尋,年份輸入範例202406

作者:林正軒、張朝信、汪智強、陳譽元、彭文陽高轉速無感測驅控直流無刷薄型馬達技術探討-以智慧吸塵器嵌入式鼓風機驅動設計為例

永磁直流無刷薄型馬達可嵌入於高轉速流機,除了簡化軸承與端蓋等優點,甚至降低系統轉動慣量,降低加減速電流,實現高效直驅的節能效果。現有市面流通的無感測驅控IC能提供的額定電流規格多在1 A以內,且可匹配之電氣頻率偏低限制了與高轉速流機之多極薄型馬達結合的應用性。鼓風機的薄化、節能、智慧化是現有清潔機器人之智慧吸塵模組的重要技術趨勢,本研究開發兩款不同構形之多極薄型馬達,包括其磁路分析模擬與特性預估,實體雛形分別與智慧吸塵器高轉速鼓風機嵌入結合測試,馬達整體尺寸在直徑52 mm及高度10 mm以下,搭配無感測器設計架構,簡化馬達零件與組裝工序,以智慧化模糊邏輯控制驅控技術,改善高轉速之下的能耗,並縮短整定時間,使得依照灰塵量大小即時調整轉速變得可能。實際驗證發現,徑向磁通薄型馬達設計在空載測試時,12 V與0.32 A電流可達額定14,000 rpm;與離心Blower模組直接負載測試時,平均電流在2.3 A以內,驗證其無感測驅控法在高轉速(14,000 rpm)應用下換相時機與電流控制強健性,對於依賴充電電池驅動的智慧吸塵器,與原有直流有刷馬達驅動鼓風機方案比較(電流>4.5 A),平均耗電量下降達50%,可有效降低回站充電頻率。此外,對照組之軸向磁通薄型馬達因為採取無鐵芯設計,氣隙較大,整體馬達效率表現不如有鐵芯的徑向磁通設計,但是其較低的頓矩(cogging)可以獲得較平順的加速曲線,且線圈發熱可直接均勻傳遞至電路底板外,未來結合低鐵損SMC鐵芯,較易實現中空軸設計,仍具薄化嵌入應用之可能性。

作者:蔡明發、李迪章、曾仲熙、陳譽元、林正軒、彭文陽軸向磁通永磁馬達之模型建構與向量控制設計

近幾年來,軸向磁通永磁馬達(Axial-Flux Permanent Magnet Motor, AFPM)因具有高效率、緊密結構與高轉矩密度等特性,吸引著工業界的注目,並已廣泛應用在電動車與飛輪儲能等系統上。在這些應用中,需要馬達平穩的運轉,以避免震動與噪音干擾,因此,精確的馬達模型與其控制器設計,使其性能優化是非常重要的。本文建立一個軸向磁通永磁馬達之模型並設計其向量控制器,首先推導此軸向磁通永磁馬達在三相靜止座標之數學模型,其中電磁轉矩方程式具有頓轉矩漣波,再利用PSIM模擬軟體所具備的電路元件、數學運算與轉移函數等功能來建構與驗證此模型,此模型具有三相電壓輸入端與負載轉矩輸入端,可以很方便直接地將此模型方塊連接到整體馬達驅動器的PWM變頻器;並做負載轉矩與馬達參數不準度和變化等整體馬達驅動器性能的評估與模擬,轉矩響應模擬結果並與利用ANSYS Maxwell有限元素分析法之結果做比較,以驗證其正確性。之後,進一步推導在同步旋轉座標之d-q軸模型,依此軸模型設計以轉子磁場為導向的向量控制器,包含PI解耦電流控制器與二自由度轉速控制器,模擬結果顯示所設計的控制器對轉速命令與負載轉矩的瞬間加入皆有理想的轉速響應,並且馬達轉動慣量參數在 60 %的不準度時,仍有穩定的轉速響應,但在低轉速時可看出轉速響應上有明顯的漣波,是頓轉矩所造成,有待進一步設計更高階的控制器來消除此頓轉矩漣波效應。